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      壓球機

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      博金機器對強力壓球機球團工藝的研究

      發布時間:2019-12-18 16:24| 瀏覽: |來源: 新聞中心

      博金生產的強力壓球機球團是冶金行業生產中將所需的全部物料均勻混合后進行冷壓制,經低溫干燥制成的球團,工業生產中采用的主要設備是對輥強力壓球機。該工藝具有工程投資省、工藝流程簡單、粉料粒度范圍選擇廣、污染小等特點,其中原料可由除塵灰、冶金污泥,粉礦以及還原劑等組成,應用范圍廣泛,因此受到冶金企業青睞。                       
                   
         采用高壓強力壓球機壓制礦煤混合球團,起初效果較差,經過一系列設備整改及參數優化試驗,目前取得了  較好的壓球效果。
      強力壓球機一般采用對輥成型機,其結構它由加料箱 (料斗)和兩個對輥型輪 (又稱軋 )組成。兩對輥型輪中,一為固定型輪,另一為加 壓型輪,彼此留有一定的間隙,兩對輥表面上規則地排列著許多形狀大小相 同的球窩。作業時,對輥 以相同的轉速作反向旋轉,粉狀物料進入強力壓球機料斗,從A點起被對輥咬人而加入到球窩,隨著型輪轉動,物料逐漸被壓縮,在B處得到預壓,到C處達到成型壓力最大值從而進行最終壓制,隨后壓力逐漸減小,型球因彈性回復而尺寸增大,球與球窩壁的粘 合受到破壞,加上其自身重力作用而在D和E處脫模  ,成品球掉到運輸皮帶輸出。
        強力壓球機給料方式有重力給料和強制給料(又稱預壓)兩種,一般根據物料比重來確定給料方式,比重較大的物料(如鐵精礦等)可采用重力給料,比重較輕的物料(如煤粉等)需要強制給料。螺旋給料是應用最廣泛的強制給料方法,強制給料的作用除加料外,還能解決物料被擠回料斗的問題,同時對物料進行預壓,破壞物料“拱橋效應”,排除物料中部分氣體,產生初步位移,提高物料密度,減少壓團脫模后的彈性后效。影響壓球過程的因素很多,主要包括物料性質、粘結劑性質及加入量以及壓球工藝條件等。只有經過不斷實踐積累經驗,確定工藝參數才能取得較好的成球效果。
       壓球過程設備保護
       若物料中夾雜體積較大的硬物,如鐵塊、石塊等,且未及時清除,則硬物進入強力壓球機后會對軋輥、電機、減速機等設備造成損害。強力壓球機調試運行過程中,物料中曾混入異物,進入輥縫與軋輥產生擠壓,導致減速機殼體出現裂紋,最終更換了減速機殼體。為保護強力壓球機,從設備本身及外部環境兩方面人手,采取保護措施,避免損傷設備?,F場實際情況最終在輸送精礦、煤粉混合物的轉運皮帶端頭加入孔隙大小為10 mm X 10 mm篩網,同時安裝振打器幫助物料順利通過篩網,大塊雜物被震到篩網邊上定時清除。
      提高成球率
      中試線強力壓球機最初調試時成球率只有5%~10%,來料不均勻、預壓螺旋堵料、球碗錯位等是造成成球率低的主要原因,鑒于此,對相關設備進行了改造,目前成球率已提高到70%以上,具體改造措施如下。
      控制物料均勻
      鐵精礦采用圓盤給料機下料,煤粉采用葉輪給 針對強力壓球機自身,對電機增加了過電流保護,當輥縫間進入大鐵塊或進入輥縫的物料過多而發生卡料時,電機跳閘,停止工作。外部環境方面,在配料系統增加除鐵裝置,根據現場實際情況最終在輸送精礦、煤粉混合物的轉運皮帶端頭加入孔隙大小為10 mm X 10 mm篩網,同時安裝振打器幫助物料順利通過篩網,大塊雜物被震到篩網邊上定時清除。
      提高成球率
      中試線強力壓球機最初調試時成球率只有5%~10%,來料不均勻、預壓螺旋堵料、球碗錯位等是造成成球率低的主要原因,鑒于此,對相關設備進行了改造,目前成球率已提高到70%以上,具體改造措施如下。
      控制物料均勻
      鐵精礦采用圓盤給料機下料,煤粉采用葉輪給料機下料,粘結劑通過粘結劑加入裝置噴人物料,物料在混料機內充分混合后進入強力壓球機。
      設備調試期間發現圓盤給料機和葉輪給料機均不能均勻給料,圓盤給料機能力為40 t/h,與設計給料量17 t/h有較大差距。加之精礦干燥后流動性變好,下料量增大,強力壓球機容易堵料。因此,根據圓盤給料機自身構造,在圓盤中心增加中空椎體,避免圓盤中間產生死料柱,同時減輕底盤受到的物料壓力;另外,在圓盤固定盤內圈加橫向托板,托住部分物料,減輕底盤壓力,以避免出現底盤不能轉動的現象;第三,將圓盤給料機出口封住1/2,減少下料量。
      去掉預壓螺旋,調整球碗錯位 試驗初期,預壓螺旋堵料嚴重,對來料沒有緩沖作用,考慮到物料為精礦與煤粉混合物,比重較大,所以拆掉了預壓螺旋,同時將進料管的方向改變90度,由垂直于輥縫進料改變為與輥縫平行進料。
      去掉螺旋后,強力壓球機堵料現象明顯好轉,雖對球團強度有不利影響,但可通過提高壓力來彌補。同時,將強力壓球機殼體拆開,糾正球碗錯位,最初試驗時,球團錯位約3—5 mm,調整后錯位約2~3 mm。強力壓球機整改后,堵料現象減少,成球率提高,碎塊減少。
      (3)物料在軋輥上集中分布并堆積一定厚度中試線強力壓球機軋輥長為600 mm,為了將物料分開并均勻散布到輥縫間,在進料管底壁上加設分料器,將來料分開,試驗時發現效果不好,物料分散后,厚度變薄,球碗填充不充分,成球率降低,強度下降。
      隨后,取消分料器,采用集中布料方式,在出料口加擋料板,將物料布置在350~400 mm長的輥縫問,物料填滿球碗,成球率提高。
      實踐證明,輥縫上堆積2O一30 mm厚的物料,可控制物料均勻穩定進入輥縫,對提高成球率有明顯效果。


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